分条整经机的使用和改造

2020-08-29

分条整经机的使用和改造

整经工序是织前准备的一道重要工序,整经质量直接影响后道工序的生产率和织物的质量。随着纺织新工艺的发展及市场要求的不断提高,如何用好整经机,对整经机进行结构改造使其使用起来更方便、节能,成为纺织企业的关注。

方法一降低络纱张力

减少整经断头

公司在生产CJ 9.7 tex产品时,条干等质量指标均达到用户要求,但在准备工序会出现整经断头超标的现象。研究发现,降低络纱张力,减少损失,可解决这一难题。

公司使用的ESPERO-M型自动络筒机,在生产CJ 9.7tex产品时,络纱速度为1100m/min,络纱张力原设定为5格,但由于络纱动程较长,筒子密度远比普通筒大,成为整经断头后纱嵌入筒子表面的主要原因。如果将络纱张力调整为2格,络纱速度调整为900m/min,筒子成型良好,卷绕密度适宜。针对整经断头主要分布在大筒子时段的问题,经分析认为是大筒子退绕时气圈较小,退绕纱段与筒纱表面的摩擦力大,因此决定将筒子由1.67kg改为1.19kg的小卷装(原来每包25kg的纱包装15个筒纱,现在为装21个筒纱)。

随着织造设备的高速化,生产中出现了一些新的问题,就整经断头而言,产生因素比较复杂,牵涉到生产流程的多个环节。提高纱线基础力,减少原纱的力弱环,是解决问题的根本。另外,从络筒到整经,每一个加工环节都会降低原纱的弹性及断裂伸长,减小络纱张力、保持原纱可伸长性,减小意外摩擦、拉伸变得尤为关键。

通过采取以上措施,整经百根万米断头数由原来的1.8根下降为0.6根,得到了用户的认可。

方法二改进筒子架结构

提高整经质量

整经筒子架是整经机的重要部分,随着整经卷绕速度的不断提高,对筒子架的要求也越来越高。筒子架不仅要满足整经基本的工艺要求,而且还要尽量减少整经过程中纱线张力的变化,提高整经质量;尽量缩短换筒停机时间,提高整经机的生产效率。

要满足高速整经和高品质纱线整经的要求,需要解决以下问题:一是纱线高速适应性,即较少经纱的断头率;二是要解决整经张力的差异性,提高纱线张力的均匀性;三是提高整经效率,减少围绕在筒子架上的辅助时间。

目前,国内个别企业已经研制了大“V”型筒子架,数百个筒子退绕时的引纱路线在没有张力盘、没有导纱瓷眼和没有折角引纱的情况下,将摩擦减少到较低程度,有利于高速引纱。但如何减少经纱片的纱线张力差异,其中有一点很重要,就是要求所有的夹纱板制停同步性能好,大“V”型筒子架链条及其传动机构具有较高的传动精度,保证换筒定位准确;其次断纱自停监测器、吹风清洁装置的灵敏度,也是影响整经张力均匀性的重要因素。总之,筒子架涉及的问题很多,看起来是小问题,然而又是较难解决的大问题,有必要做深入研究和探讨。此外,设备零件的材质和电子元件的选用,尤其是电子元件的性能和质量也会直接影响整台设备的可能性。

方法三改进滚筒结构

1452A(G)型整经机传动是靠电机(型号为Y132M-8,3千瓦,710转/分),通过三角带方式直接带动滚筒运转。该机制动方式属电机能耗制动刹车,刹车力大。由于滚筒启动与制动迅速,时间较短,工作中频繁制动,滚筒轴头与皮带轮连接处键与键槽反复承受扭应力,使得此处键槽较易磨坏,出现键与键槽间隙大、开关车时振动大的现象,影响正常开车,维修起来比较麻烦。经过多次整改,公司将滚筒轴头和皮带轮连接处键与键槽去掉,直接改造加工为1∶12的锥度,采用紧配合,轴头比皮带轮短3mm~5mm,并用M18的反丝螺丝加挡片紧压皮带轮。

目前,公司已经改造8台整经机滚筒,其中改造时间已达10年以上,使用一切正常。该办法操作简单,明显降低了因此问题造成的停台和坏车,提高了生产效率,减少了维修工作量,且降低了消耗。

此外,还可以将1452A型整经机的悬臂自重加压卷绕机构,设计成经轴平行加压卷绕机构,这是解决整经机易跳油和易损坏机件的有效措施。测试显示,经轴在悬臂加压机构卷绕5000米,其经轴跳动振幅为1.5毫米~4毫米,卷绕10000米时,经轴跳动振幅为10毫米~12毫米,经轴运转平稳,可正常工作。同时,该类机构经轴位置低,满轴落轴时经轴运输可用吊机或起吊设备。


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